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水辊、墨辊压力调节不当实例分析

时间:2006-03-22 10:34:50来源:科印传媒《印刷技术》作者:江创鹏

  实例1 在机械运转、水辊合压时,靠版水辊出现跳动,且两端跳动程度不同。根据现象分析认为,该机靠版水辊与印版间的压力较大,且水辊两端压力不平衡。停机检查靠版水辊与印版间的压力,果然较大,且两边压力不平衡。重新调整后开机印刷,但一会儿,刚才压力较大的一边印版又起墨脏;加大供水量,该位置依然容易起脏。停机检查印版,发现容易起脏一边的印版版面润湿不良。根据现象判断,靠版水辊与串水辊间压力调节不当,两边压力大小不正确或不一致,造成印版供水不足、润湿不良,或水分被挤掉而使版面供不上水,引起浮脏。重新调节靠版水辊与串水辊间压力,再调节靠版水辊与印版间压力,问题得以解决。
  从上述情况中我们得到启示,若出现压力不当,应严格按照辊压调节的步骤,认真检查和调节,才能正确且有效地解决问题。
  实例2 在印刷过程中印版两边空白处容易起脏,特别是在停机一段时间后再重新开机印刷时,起脏程度较大,且墨层较厚,引起印版、橡皮布粘脏,污染水辊。停机检查,发现靠版墨辊匀墨不正常,墨辊墨层较厚。
  根据现象判断,引起这种情况的原因是靠版墨辊与串墨辊之间的压力太小,造成油墨匀墨不良,墨辊表面积累了较厚的墨层,重新调节靠版墨辊与串墨辊间的压力至合适,问题得到解决。
  在调节靠版墨辊与串墨辊间的压力时,曾出现调节到最大极限,靠版墨版与串墨辊间的压力依然较小的情况。这说明靠版墨辊直径太小,需更换。可能是胶辊老化收缩,或因墨辊压力长期调节不当引起胶辊磨损过多,胶辊直径变小。此外,制造胶辊时,胶辊直径尺寸较小或失圆较大,也会引起这种情况。
  实例3 在印刷过程中印张上容易起小脏点,且呈发散状。加大供水量,问题仍不能解决,停机检查印版、橡皮布,发现上面粘有小墨点,此时印版水分充足,油墨黏度正常。由此分析,引起故障的原因为墨辊速差较大,墨丝受力分散脱离,粘脏印版所致。
  检验墨辊压力,发现靠版墨辊与印版间的压力正常,但靠版墨辊与串墨辊间的压力较大,造成因压力大小不一,油墨转移失常,墨辊与版面及串墨辊表面上各点的运动线速度不同,形成速差,在惯性与速差的共同作用下,墨辊上形成的速差克服了油墨分子间的引力,油墨脱离墨辊形成拉丝断裂,分散脱离,粘脏印版、橡皮布而影响印品质量。重新调节墨辊压力,使靠版墨辊与串墨辊间及印版间的压力大小一致、均匀,故障随之排除。


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