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松德SD-820凹印机收集单元的改进——泉永印务精益管理实例分享

时间:2019-06-06 14:27:18来源:科印网作者:贺景旭

  2017年全国烟草行业企业管理现场会上,国家烟草专卖局要求企业在成本管控和对标工作上精准发力,在提质增效上下功夫。我公司积极响应号召,根据年度目标,稳步推进公司的精益管理进度。

  在2017年的对标过程中,我公司对两台凹印机不同批次的消耗情况进行了逐项对比。松德SD-820凹印机和北人PRC-800凹印机废品明细表如表1所示,松德SD-820凹印机和北人PRC-800凹印机损耗率对比如图1所示,对比后显示,相对于北人PRC-800凹印机0.61%的平均损耗率,松德SD-820凹印机0.87%的平均损耗率相对偏高。

 

  基于以上情况,我公司精益课题小组通过综合评价,确定选择降低松德SD-820凹印机产品损耗率作为精益课题的主攻方向,然后查找问题根源。本文,笔者将就这一过程详述,供大家参考。

  目标设定

  与北人PRC-800凹印机相比较,松德SD-820凹印机的平均损耗率高出0.26%,综合考虑后,小组将该课题目标设定为:损耗率下降0.30%。

 

  接下来,小组成员进行了详细分工,制定项目推进计划表。现场搜集一手数据,对各种废品情况进行整理,然后对比分析。套印损耗率对比图、印刷损耗率对比图及损坏损耗率对比图如图2所示。

 

  从3个对比图不难发现:松德SD-820凹印机产品损耗率偏高的主要原因是产品损坏较多。

  小组成员针对这一问题利用5why工具进行分析,查找根源所在,过程如下。

  (1)松德SD-820凹印机比北人PRC-250凹印机产品损坏较多,为什么?因为松德SD-820凹印机下线产品损坏较多。

  (2)松德SD-820凹印机下线产品损坏较多,为什么?因为松德SD-820凹印机下线产品物料流程中多了一个倒换托盘环节。

  (3)松德SD-820凹印机下线产品物料流程中多了一个倒换托盘的环节,为什么?因为松德SD-820凹印机下线产品无法直接进入下工序烫印。

  (4)松德SD-820凹印机下线产品无法直接进入下工序烫印,为什么?因为两个工序间产品与托盘上/下料运行方向不一致。

  就此,我们找到了问题的根源所在,那么最佳的解决方案是松德SD-820凹印机下线产品直接进入下工序烫印。

  为了便于直观地分析问题,对问题所涉及的各物件做出示意图进行图解,如图5所示。

 

  现状分析

  由烫印工艺所决定,托盘运行方向必须与产品运行方向平行,该工序上料状态的实物和物料与托盘的相对位置如图6所示。

 

  受空间所限,松德SD-820凹印机要将物料正常拖出下料处,托盘运行方向必须与产品运行方向垂直,实物和物料与托盘的相对位置如图7所示。物料与托盘的这种相对位置,无法满足烫印工序的直接上料。就目前条件来看,要想同时满足产品从松德SD-820凹印机正常下线,并在下道烫印工序正常上料,下线后的物料必须要进行相对托盘位置的调整。

 

  方案选择

  为满足上述要求,项目小组列出了4种解决方案。方案一~方案四示意图如图8所示。

  1.方案一:改造托盘

  重新对托盘进行设计,由单向放置拖车改为双向放置拖车,如图8所示。

  优点:凹印机和烫金机均不需进行改动,工序间物料也不需要倒换托盘。

  缺点:重新更换托盘,增加了资金投入;降低了托盘支撑部分的强度,缩短了使用寿命。

  适宜性:该方案能够实现,但不太适宜。

  2.方案二:人工倒换托盘

  设置专门人员,将凹印机下线的产品倒换托盘,以适应烫印工序的要求。

  优点:设备和托盘不需变动。

  缺点:需专人倒换托盘,增加人工成本;过程中产生产品损耗,增加材料成本;劳动强度较大;过程中产生了纸粉飞扬,影响职业健康。

  适宜性:该方案能实现,不太适宜。

  3.方案三:改造凹印机升降平台

  在升降平台上安装旋转装置,按照烫印工序上料要求放置托盘,达到要求数量后将托盘旋转90°后拖出。

  优点:烫金机和托盘不需变动;工序间物料不需倒换托盘;涉及机器较少,改造费用低。

  缺点:暂未发现。

  适宜性:容易实现,适宜性非常大。

  4.方案四:改造烫金机升降平台

  通过在升降平台上安装旋转装置,物料到位后将托盘旋转90°,来满足烫印工序上料要求。

  优点:凹印机和托盘不需变动;工序间物料不需倒换托盘。

  缺点:需要进行改造的设备较多,费用较高。

  适宜性:能实现,不适宜。

 

  综合考虑后,项目小组人员决定采取方案三对凹印机升降平台进行改造。

  根据现场设备零部件布局和测绘的各种尺寸,确定底板旋转的设计方案。图9为设计方案。

 

  组成:大底板、上旋转托盘、旋转大气缸、微调圆心气缸等。

  原理:旋转大气缸除做直线运动外,还可依靠圆心轴及R轨道的导向功能在大地板上面做R旋转运动。微调气缸作为微调圆心起到支撑圆心轴的作用。以微调气缸圆心轴为圆心,在旋转大气缸的直线运动中,通过R轨道使上旋转托板做90º运动,实现放置在旋转托板上的托盘变向的目的。

  项目验证

  按照设计要求进行项目验证,在正常150m/min的车速条件下,顺利完成物料的下线过程,没有影响设备效率,满足正常的生产条件。

  另外,由于设备改造部分未涉及套印跟踪的机械和控制系统,设备精度和产品质量均未受到任何影响。

  随机抽查5个批次产品,对其消耗情况进行分析,结果如表2所示。对比前后损耗率,改善后损耗率降低了0.35%,达到了产品损耗率下降0.30%的预设目标。按照松德SD-820凹印机年均产量计算,每年降低消耗合11.66万元。由于改善后去掉了人工倒换托盘的环节,所以人员配置做了相应变化,由之前的一台烫金机配置2人改为两台烫金机配置3人,可以为公司节省开支约34.67万元。

 

  为了加强松德SD-820凹印机设备管理,规范文件标准化,车间将项目中的改进纳入《设备点检内容》《设备保养内容》《设备作业指导书》等相应的标准化文件,为科学管理设备提供了依据。

  该项目已成功申请国家专利,名称为《一种新型凹印设备固定式接料旋转托板》。


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