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内衬纸分切生产工艺的智能化改造

时间:2019-07-02 10:55:50来源:科印网作者:倪忠园 周磊 余文勇 刘梦飞

  内衬纸主要用于卷烟包装,具有防潮、防霉和保持卷烟气味的作用,是卷烟生产的重要组成部分。传统内衬纸缺陷人工检测方法受主观性影响较大,效率和准确率较低,在长期工作条件下很容易引起视觉疲劳。针对人工检测方法的不足,本文基于江苏创新投资集团有限公司(以下简称“创新集团”)内衬纸生产线的实际情况,结合当今最先进的智能制造技术、人工智能技术、大数据分析技术,对传统内衬纸分切生产线进行了智能化改造,改造后的生产线可以降低人工成本,改善产品质量,提升企业形象。

  下面,笔者将对基于机器视觉的内衬纸分切智能检测系统进行详细介绍。

  系统方案

  针对创新集团内衬纸生产实际情况,本文所设计的智能检测系统主要检测的缺陷类型包括露铝、飞墨、蚊虫、斑点、漏底、破洞、褶皱、缺印和异物等,检测到缺陷类型时报警灯响亮,同时显示缺陷图案、大小、位置,然后数据中心对缺陷位置信息进行保存,供操作人员剔除缺陷,最后码垛机对不同产品进行分类,完成整个内衬纸缺陷的智能检测过程。

  该智能检测系统主要由6个单元组成,分别是分切检测单元、数据服务中心、自动扫码单元、复卷机缺陷剔除单元、产品智能识别单元、卷盘自动定位测量单元,下面逐一进行介绍。

  1.分切检测单元

  分切检测单元包含缺陷检测、摄像、照明、处理等部分,主要由摄像机、光源、图像采集卡等组成。根据生产过程重复性原理,检测系统通过高速摄像头连续拍摄整个幅面的图案,并将其与一个完好的基准作比较,当二者差异超出设定范围时,检测系统即判定缺陷产生,声光报警,同时数据服务中心保存缺陷信息,完成缺陷检测过程。

  2.数据服务中心

  数据服务中心主要由交换机、服务器等组成,采用分布式数据处理技术,主要解决不同检测单元数据分散的问题,对公司所有在线检测数据实行同步、集中管理,提供对已产生缺陷记录的追溯、查询、浏览、筛选、打印等功能。在软件方面,采用B/S模式,即浏览器/服务器模式,在企业内网架设WEB服务器,通过浏览器对全部检测数据实行集中管理,采用My SQL数据库,方便在Windows系统上部署。在硬件方面,综合考虑检测线数量、操作人员等,内部网络的WEB服务器和数据库服务器可以合二为一,即WEB服务与数据库服务部署在同一台服务器上,降低企业费用。

  3.自动扫码单元

  自动扫码单元通过高速摄像头、自动识别条形码或二维码,与输送线接口,为缺陷产品提供分流信号,通过自动扫码单元的产品分为合格品和不合格品,输送线将合格品和不合格品分流,不合格品要进行缺陷的剔除,逐步完成整个过程的操作。

  4.复卷机缺陷剔除单元

  复卷机缺陷剔除单元主要由扫码器、485接口等组成,通过扫码器扫描,调出当前小盘的缺陷数据,与复卷机PLC通讯,发送缺陷位置信息,控制复卷机停在指定位置,方便操作人员剔除缺陷,剔除缺陷完毕后,送回运输线进行下一步操作。

  5.产品智能识别单元

  产品智能识别单元包含信息采集单元和信息处理单元。通过高速摄像机和尺寸测量传感器等设备,采集产品的尺寸大小、卷径和颜色特征信息数据,将产品的3种特征数据输入已经训练好的识别算法模型中,对产品进行分类,并将分类信息传递给机械手臂等,这样就完成了产品智能识别过程。

  6.卷盘自动定位测量单元

  卷盘自动定位测量单元包括软件、信号单元、摄像单元和处理单元。卷盘自动定位测量单元通过安装在机械手上的高速摄像头,实时测量卷芯的直径和圆心位置,与机械手接口,为机械手抓取提供定位信号(图1为圆心检测识别图),下面对圆心定位方案进行说明。

图1 圆心检测识别图

 

  第一步:抓圆,通过视觉软件找圆并定位圆心。

  第二步:控制机械手定位,主要解决相机坐标系与机械臂坐标系的关系。一般通过相机手眼标定(9点标定),能够将相机与机械臂的坐标系建立转换关系。然后通过相机拍摄物体,经软件处理得到圆心坐标,通过标定建立相机坐标系,并将圆心坐标或距离发送给机械臂,因目标高度是已知的,即可完成机械臂对物体的抓取。


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