行业资讯
当前位置:主页 > 资讯 > 印刷企业

实施这项环保举措后,永昌印务年降低生产成本95万元、废气浓度明显提升

时间:2019-10-31 08:42:07来源:科印网作者:李安勇
  LEl减风增浓必要分析

  1、现状分析

  永昌印务凹印机原有烘箱存在不足之处,主要表现在以下3个方面。

  (1)直排风量过大

  原有烘箱尽管配置有新风、循环风和排风管路,但实际运行模式循环风利用少,进入新风量大,直排风量也大,造成热能浪费严重,风机电能消耗过大。

  (2)低浓度排放

  原有烘箱排风量过大造成所排出的VOCs废气浓度过低,如果直接进入RTO处理将消耗大量天燃气,而且大风量会增加RTO设备的投入成本和运行成本。

  (3)纯手动调节

  原有烘箱所有风阀均为手动调节,特别是排风风量无法根据工艺需求和实际情况进行精准调控。

  2、改造优势

  (1)操控性增强

      排风阀由手动型升级为自动风阀。其开度可根据实测LEL数值通过电动执行器自动调整,新风阀、回风阀开度可在LEL操作系统中设定,各个色组烘箱风压稳定,相关操作集中在同一触摸屏上,操作简单,如图2所示。

图2 相关操作集中在同一触摸屏上,操作简单

  (2)安全性增强

  各个色组排风量通过LEL控制,系统在安全LEL控制范围内自动安全运行,并与凹印机操控系统实现连锁,即使出现紧急情况也能确保安全。

  (3)总成本降低

  在蒸汽消耗方面,各个色组排风阀通过LEL控制,根据实测数值降低排风量,随着排风量的降低和热风的大量回用,蒸汽消耗有了明显降低。

  在设备投入方面,随着凹印机排风量的减少,RTO设备的投入大幅度降低,且在相同风速的情况下,可以减少风路管网的设计尺寸,风路管网的投入成本有所降低。

  在运行费用方面,当VOCs排放总量不变时,减风就实现了VOCs废气浓度的增加,风量减少了一半,浓度增加了一倍,当VOCs废气浓度达到1.8g/m3以上时,RTO就能够实现自维持运行,设备运行费用显著降低。


相关阅读