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李新胜:浅谈柔印试机、调试中的心得与体会

时间:2009-10-12 10:38:37来源:科印网作者:李新胜

  一、印刷环境的控制
  在广东的夏天,温度均在34度左右,印刷厂以前使用的是斜背式商标印刷机,因此对车间环境、温度、清洁没有严格要求。
  1、新进的10英寸标签印刷机安装在一个约60平方米的车间内,且车间的大门通道有三处,与外界没有隔离,处在一个高温的环境中作业。印刷工作时,由于室内温度在34度左右,水墨中胺在印刷过程中不断挥发,水墨盒内的油墨表面起皮,PH值发生变化,低于正常范围8.5,粘度升高,干固在陶瓷网纹辊堵在版上;由于陶瓷网纹辊线数在600线、700线、750线、800线传墨量均不大,因此印刷时极易脏版,糊版,无法进行正常的印刷。
  后经多次劝解,同意改善印刷车间环境。首先缩小使用面积,保证正常的使用外,增加隔离段,其次根据所使用的工作空间。依据(1)每平方×180瓦=制冷量,(2)制冷量÷3÷735=空调实际制冷功率。配置作功空调,就可以保证将印刷车间的温度控制在25度左右,同时配备调湿设备。
  2、随着印刷的正常开始,车间环境的卫生清洁,要求须进一步细化。由于原地面无保护,且对人员的流动量无限制,导致柔印车间灰尘太多,加上部分的循环风,使尘土飞扬,落在印版上和墨盒里,导致印品上有小白点和脏版。
  因此决定(1)将地面用地面漆涂刷保护,(2)确定印刷车间人员,限制流动量,(3)操作人员进入车间前在隔离区换干净的鞋子。全部实施后,印品小白点和脏版明显减少。
  印刷车间全部整改完后,印刷时处在一个恒温恒湿的环境中,水性油墨处在一个稳定的状态,PH值在8.5-9.3之间。印刷一切正常,印品没有了质量问题。
  二、墨量的均匀性
  柔版印刷机的印刷部,其陶瓷网纹辊被人们视为印刷的“心脏”,是因其控制着油墨的转移量,且转移量均匀;还控制油墨的储存量,最终控制印刷质量的档次和一致均匀性,2000年在广东佛山调试300型柔版印刷机时,使用某名牌水墨。在水墨是同种配方比例的情况下,两次开机印刷,但两次印刷品的色相总是不对,分析:
  (1)是纸张过热烘箱温度变化所致,但两次开机时温度控制执行机构均一致未变。(2)导纸辊粘走未固化的水墨(但查后认为不存在)。(3)油墨的用量未增加,未减少。(4)印刷区的温度未有异常,属恒温。(5)同一印刷速度没有因为车速的变化,引起网纹辊因离心力的作用改变BCM值。(6)网纹辊的网穴被干固的油墨堵塞。
  但1-5项原因分析肯定已排除,不存在影响因素。必须细查第6项;,因此(1)将网纹辊润版停止,重新彻底清洁辊面,(用专用碱性液和烈性除垢剂与温水相溶后的液体),(2)用高于原辊100线的新网纹辊试印与原样比较,结果相同,(3)用同等线数,BCM值相等的辊子印刷传墨。通过3种比较综合肯定是,由于网穴堵塞减少网穴的有效传墨量,带到承印物上的量小,从而造成墨量不够,墨浅,上墨不均匀等现象。
  通过以上经历,觉得采用以下几种方法可以解决陶瓷网纹辊网穴的堵塞:(1)每天下班时用清洁水及不锈钢刷配合循环清洗,同时配合放大镜观察。(2)用纯酒精涂布辊面,使其挥发走水份,再用清洁纸 张保护防尘,定期清洗。(3)在水墨盒内设过滤网。停机时,润版机构要正常工作。(4)必须定期使用苏打粉清洗机,处理辊面。
  三、齿间脏物
  2003年的上海国际展览会,所参展的10英寸商标印刷机,在进行100米全UV墨试印时,出现套印线(5色印刷)一色有跳动,同时产生横向墨杠的严重现象。因展前时间紧,因此要从简捷处理、多方面考虑的思想出发。分析原因如下,(1)参展前印刷套印情况正常,所用辅材均未改变。分析后,应查印刷版辊压印滚齿轮的表面保护,进行的是否彻底,有无脏物夹杂在齿轮齿根里,(2)节距为3.175MM的齿轮制作时,表面处理硬度不够。在运作中,有齿顶或齿面碰伤,因此机器在高速印刷时,齿轮啮合不是一个纯圆滚动。(3)5色印刷其1色有跳动,应判定与印刷张力无关系。
  分析后,立即拆下印版辊筒,检查齿轮精度状况,同时用清洗汽油,和小牙刷逐一清洁齿根 。确定⑴齿轮精度无损失, ⑵机器印刷部传动齿轮的齿根有杂物及干固油墨已清理,全部完成后,操作工立即上机印刷试印,印速100米,套印5色,全部精度达标,且无墨杠。
  此事证明,柔版印刷机印刷部的齿轮。高速运行时,齿间必须是纯圆滚动。接触区标准,不得夹杂异物,改变正常的啮合间隙,否则对于套印的精度和墨杠产生有影响.


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