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凹印、撕边、烫印工艺改善后,对烟包印刷的好处有......

时间:2021-11-11 07:56:18来源:科印网作者:马发来
  2.烫印工序工艺改善

  在烫印工序,改善前的电化铝走向为纵向,如图3所示。因为电化铝上有“黄金叶”叶子形状的图案,叶子烫印图案的方向必须与印张一致,根据印刷图案3×6的排版方式,及电化铝中“黄金叶”叶子的原有排列方向,电化铝的走向需为纵向,走箔方式为匀步加跳步,使用3盘3cm宽的电化铝。

  但是通过观察测量烫印图案面积和间隔,如图4所示,经过计算对比电化铝跳步距离,发现电化铝走向为纵向时浪费较大,每烫印10枚产品平均使用电化铝的面积为56×3=168cm2,并且电化铝更换频繁,停机次数较多,每盘1200m长的电化铝只能烫印4000张印张;而电化铝走向改为横向时,走箔方式为匀步,使用6盘5cm宽的电化铝,每烫印10枚产品平均使用电化铝的面积为18×5=90cm2,每盘1200m长的电化铝能够烫印20000张印张,不但电化铝的使用面积减少,停机次数也大为减少,生产效率明显提高,产品质量也更加稳定。

  但是需要电化铝供应商在加工生产电化铝时把图案中“黄金叶”叶子的排列方向旋转90度,确保烫印图案方向与印张保持一致。经过多次试验验证,电化铝走向由纵向改为横向后效果良好,电化铝使用面积减少了46%,停机更换电化铝的次数减少了80%。具体改进情况如图5所示。

  3.撕边工序工艺改善

  在撕边工序,改善前的通常情况是印刷纸张模切完以后由人工进行撕边清废。但是该产品表面印刷有UV光油,纸张表面较为光滑,不易被抓牢,且由于图案工艺设计的需要,在每两个盒片的纵向之间排列有3mm宽的间隔条,在进行人工撕边清废时纸张容易脱手,造成产品折损率较高,浪费较大,效率较低,每人每小时只能完成2000张印张的撕边清废量,为此我们进行了多次论证分析,决定利用多头自动撕边清废机(如图6所示),由人工撕边清废改为由机器撕边清废。

  经过统计,在撕边清废工艺改善后,产品折损率由原来的5.0‰降低为0.5‰,每台机器每小时能完成10000张印张的撕边清废量,既提高了生产效率,也节约了生产成本,改善效果良好。

  工艺改善前后效果对比

  通过对比表2的数据可以看出,工艺改善在烟包印刷降本增效中的作用较大,效果明显。工艺改善无处不在,我们在以后的生产中需要更加注重细节,学会善于观察,深挖降耗潜能,积累技术经验,加大工艺改善力度,不断提高发现问题和解决问题的能力,为降低生产成本、提高生产效率、增强企业盈利能力找到新的方法,提供新的思路。


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