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印刷技术大奖赛获奖作品凹印色组改造

时间:2009-09-23来源:科印网作者:李景伟

  随着卷烟装潢印刷市场竞争的日趋激烈晒版,公司原有1994年从法国ATN公司引进的六色凹印机,受到了很大的制约,6个色组仅能满足低档次产品的印刷需求,面对中高档卷烟装潢工艺技术要求,尽快完成增加凹印机色组的技术改造就成为了企业发展的关键。
  经过与生产厂家的沟通总论,原凹印机历经十多年的发展早已升级换代,要求原厂家配置两组与原设备同样的印刷色组,就需要按照原先的图纸单独定制费用高、周期长。我们还考察了国内几家知名的凹印机生产厂家,发现他们所生产的凹印机组是自成体系,差异非常大供水/润版,不仅外形尺寸与我们原有设备不一样,驱动方式、控制方式、操作方式也不一样。同时分析原设备的相关影响因素,如厂房高度、机器周围的可利用空间,以及机器本身的控制模式,这些厂家的现有色组无法采用。在相关设备制造厂家的大力协助下经营管理,我们决定采用整体复制,局部更新的技术改造方案,完成设备增加两个色组的技术改造项目,现将实际改造情况与大家进行交流。
  1、确定新增加色组的位置
  直接将新色组设计在原有设备外,对原有设备影响小食品包装,但会影响到改造后整体设备的布局,以及设备辅料物流的供应,还将增加导向和转向装置,会对套印精度带来较大影响;放在原有的色组之间,主要是需要移位的色组较多模切烫印压痕,原有色组移位后不确定因素将会进一步增加;放在所有的色组之后,不仅需要对印后加工的压凹凸、模切等工位重新定位,由于电气主控箱和主电机也在这个部位,就需要所有的电线电缆增加长度。我们最终确定将新色组安装在送纸辊(Infeed)组与第一色组之间,对原设备影响较少惠普,即使改造不成功,不会影响原设备的运行。高保真印刷
  2、采用原有的机械轴传动
  如果新增加色组采用电子轴独立驱动,能实现单色组的单独控制,传动精度和控制精度较高,但与原设备控制系统不一致标签,需要采集原设备机械传动速度的基准信号,而且当新色组放在第一个色组的位置,同步信号就需要反向采集原有第一色组的速度信号,这样就会形成改造后的凹印机的速度基准在第三色组的位置。
  采用原有的机械轴传动方式,就不存在与原设备的同步问题喷墨印刷,只需要考虑原有主电机的功率,如果功率不能够负载,就需要重新配置更大功率电机。
  主电机功率的测算:根据印刷压力辊的压力(3200N)、纸张的滚动摩擦系数(0.4)、版辊直径(220mm)、印刷速度(150m/min)、齿轮传动的效率为(0.965)、蜗轮蜗杆的传动效率(0.95)等相关参数,计算出单色组所需功率为3.22Kw,主电机功率完全能满足增加色组后的功率要求饮料包装,不需要更换主电机。
  3、恢复原设备的机械传动精度
  原设备已经使用多年,部分主传动的机械零部件磨损,电器元件老化,套印精度已经有所下降。特别是每个色组的传动齿轮箱、蜗轮蜗杆、万向节等存在较大程度的磨损,随着色组数量的增加出版,原有的磨损问题将会更加突出。为此我们对每一个色组的齿轮箱、齿轮、蜗轮蜗杆、万向节等关键的部件进行了仪器检验和传动精度测试,发现齿轮箱、蜗轮蜗杆,以及万向节磨损最为严重,全部予以更换,对于部分磨损的齿轮也重新加工。经过对原设备的修复色序,基本上将原设备的套印精度恢复到了±0.15mm范围内。打样
  4、增加色组套准和张力控制系统
  单个色组的印刷套准控制,主要是参考原设备的PLC控制模式对第一色组的套印标记进行跟踪和比对,我们升级了PLC的型号;在主机电脑部分,原设备厂家还预留有信号通道,这样就非常方便新增加色组的套准控制。原有设备的张力控制系统展会,是通过对送纸辊(Infeed)和出纸辊(Outfeed)来控制的,我们将新增加的两个色组安装在送纸辊(Infeed)和原有色组之间,整个张力控制模式还是没有变化,仅仅是控制区间由原先的6个色组增加到了8个色组。
  对于张力控制系统的升级,全部升级成新系统费用太高大族冠华,如果还是用老的张力控制系统,套准精度很难进一步提升。我们也曾经设计对送纸辊(Infeed)和出纸辊(Outfeed)的控制系统进行改造,全部改成伺服电机直接驱动的控制模式,但是了解一些厂家的实际改造情况后,还是觉得效果不是很理想。
  当时还设计增加“零速接纸”功能和储纸器惠普,这样可能会对纸张的预张力进行一部分的矫正,或者通过储纸器对纸张进行预张力,就能较好地解决纸张张力变化的问题。但是由于在凹印机的升级改造中还没有这方面成功改造案例,也仅仅是理论上可行,也没有安排实施。
  5、增加UV油墨的固化装置金属包装
  随着复合纸张在卷烟装潢印刷用量的增加《中国印刷蓝皮书》,特别是转移镭射复合纸的应用,更加需要使用UV油墨和光油,凹印机需要增加UV油墨固化装置。
  对于新增加的UV固化装置,我们主要考虑到印刷速度、无极变速的功率调整和固化装置的安装方式等。考虑到正常印刷速度为150m/min,我们选择的固化功率尽可能高一点PS版,灯管功率能够达到250W/cm,通过变频器控制的无级功率控制方式;考虑到对原有烘箱的影响,与普通油墨烘干的相互转换,以及UV光线可能对操作人员的影响,将UV固化装置设计在凹印机的上部医药包装,不仅可以增加UV光油的流平,还能三个色组共用,增加了设备工艺调整的灵活性。
  6、测绘和安装调试
  由于原有凹印机还有一定的生产任务,考虑到升级改造过程中的实施周期和改造存在的技术风险,在前期计划中我们充分考虑到升级改造对生产的影响制版,通过提前生产,或者转移到其它机台生产,以及部分转为外加工生产等方式,来缓解技术改造对生产的压力。
  我们制定详细的技术改造方案,充分考虑对原设备进行分析、测绘工作对生产的影响橡胶制品,生产方面提前备货,为测量工作留出近20天的时间,确保分析和测绘工作的细致和全面。
  为了保证设备安装调试的顺利进行,我们通过安装单独的电机,进行单个色组的测试CTP在中国,对单个色组进行长时间的试运转,然后又进行了两个色组的联机运行。在新增加色组独立运行没有问题的情况下,才安排现场安装,以及增加色组后的试运行。票证印刷
  7、保持新增加色组的操作功能与原有的一致
  由于设备操作人员对原设备的操作非常熟悉,如果新增加色组变化幅度较大机构/组织,操作人员还需要一个熟悉过程,同时还可能由于习惯操作造成误操作。比如压力辊、印版、墨槽、刮墨刀,以及套准、调整等方面,保持与原有功能、按钮位置和操作方式的一致性。考虑色组的合压离压顺序,烘箱的开启停止顺序等对操作影响较大包装防伪,顺序一定要与原有的设备保持一致,做到新增加色组能够按照原设备的顺序自动控制。
  8、设备改造的验收标准
  为了保证技术改造的顺利完成,我们在制定详尽技术标准的同时,还制定了设备改造的验收标准,锁定设备改造对各项技术指标的预期惠普,保证对设备改造的效果进行最终检验。
  作为验收标准,我们考虑到原设备的实际情况,确定了几项关键的指标:套准精度(±0.15mm)、速度(150m/min)、印刷效果(主要是UV油墨固化装置)、压力辊和印版等的互换性、改造进度、完成时间等。验收标准中还标明了这些指标如何进行测量,与新色组制造方提前达成了共识,避免由于双方理解不一致造成问题。尤其是这次在不升级套准系统的情况下柯达,我们慎重地制定了改造后的套准精度的验收要求。图像处理
  历时半年,我们先后完成了技术考察、制定方案、原有色组的分析和测绘、新色组的制造、安装前的新色组测试、新色组的安装和试运行等工作,正常运行一个月后我们对技术改造项目进行了验收。我们顺利完成了增加两个色组的技术改造项目,并使其具备了UV油墨印刷等功能配置,将原有的6个色凹印机改造为8个色组的凹印机糊盒,改造效果完全达到了设计要求,设备运行平稳,已经在为公司联机生产8色的高档产品。希望我们的技术改造项目能给大家一些借鉴。输纸

  延伸阅读:第八届《印刷技术》全国有奖征文大赛专题柯尼卡美能达


李景伟专栏

总访问量:70349 更新时间:2012-09-25 13:30:36

职务:郑州黄金叶实业总公司副总经理,工程师。
简介:负责引进法国ATN凹印机、日本ASAHI公司模切机、瑞士BOBST公司模切机、德国曼罗兰公司胶印机,以及国产胶印机、单凹机、凹印机、模切烫金机、丝网机等印刷设备。主持了“滑动式纸芯轴”、“凹印机集中除废系统”、“模切机油路散热器”、“凹印机收纸台技术改造”、“凹版印刷静电移墨装置”、“凹印机连线分切大张系统的研制”等技术革新项目。在《印刷技术》、《今日印刷》、《彩盒工业》、《印刷工业》等印刷行业权威杂志上发表专业论文30多篇。联系方式:QQ:4132 5083,Email:myjob7@163.com,Blog:http://blog.sina.com.cn/lijingwei

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